焦爐煤氣制氫過程中,從原料氣壓縮到PSA提純的多個環(huán)節(jié)均存在儀表失靈風險:
壓縮工序:重組分焦油乳化形成泡沫,導致油分離器液位計失真
脫硫工序:脫硫液起泡引發(fā)差壓變送器數(shù)據(jù)跳變
PSA工序:微量潤滑油發(fā)泡造成吸附塔壓力傳感器漂移
河北某年產8000萬m3氫氣項目曾因PSA程控閥頻繁誤動作(每月超25次),追溯發(fā)現(xiàn)前工段夾帶的泡沫雜質降低了CO檢測儀靈敏度,引發(fā)時序錯亂。
通過分段投加專用消泡劑實現(xiàn)精準控制:
壓縮后冷卻器入口:投加KM-610油溶性消泡劑(0.005%濃度),破除焦油乳化泡沫
脫硫液循環(huán)泵前:注入KM-810耐堿消泡劑(0.02%濃度),穩(wěn)定再生槽液位
PSA前除油器:添加KM-760低揮發(fā)性消泡劑(0.001%濃度),保護吸附劑和儀表

遼寧某企業(yè)應用全流程方案后:
PSA程控閥故障率下降80%,吸附塔切換周期延長至4年
壓縮機潤滑油消耗量減少35%
儀表校準頻次從每周1次降至每月1次,年維護成本降低120萬元
關鍵控制點:在冷凍分離器后設置在線泡沫傳感器,當泡沫傾向>45%時自動觸發(fā)加藥;同時需定期清洗除油器聚結濾芯,避免消泡劑殘留累積。凱密泰克提供工藝審計服務,可針對不同煤氣源(焦油含量200-5000mg/m3)定制消泡劑復配體系。
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