在溶劑型油墨高速印刷過程中,微米級氣泡會導致印品出現“針眼”“白點”,尤其在使用酯類、酮類強溶劑時更為嚴重。江蘇某凹印油墨企業曾因氣泡缺陷導致印刷廢品率高達12%,切換至凱密泰克KM-8006(丙烯酸酯聚合物型非硅消泡劑)后實現突破:

微泡消除率>98%:添加0.3%后墨槽泡沫層厚度從15mm降至0.5mm;
印刷適應性增強:
印刷速度從200 m/min提至280 m/min;
印品表面張力維持38 mN/m,避免反粘現象;
體系兼容性:與硝化棉、聚氨酯樹脂相容,無縮孔或浮色風險。
KM-8006通過低表面張力(<24 mN/m)快速滲入泡沫液膜,其分子中的疏水鏈段破壞氣泡彈性膜,而氣相二氧化硅協同刺破泡沫1。該結構避免有機硅類消泡劑導致的“魚眼”缺陷,且在酮酯溶劑中保持穩定分散。
該企業在PET薄膜印刷油墨中添加0.4% KM-8006,經三輥機研磨后測試:
初始消泡時間從>120秒縮短至25秒(ASTM D892-13模擬測試);
印刷后針眼缺陷歸零,客戶投訴率下降90%;
溶劑回收系統泡沫量減少70%,降低VOCs處理負擔。
建議在調漆階段加入,以丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)1:3預稀釋后緩添,避免過量導致墨膜潤濕性下降。儲存溫度≥5℃,使用前需低速攪拌活化。
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