在銅礦浮選過程中,過量泡沫會占據浮選槽有效空間,降低設備處理能力,并干擾礦物顆粒與氣泡的附著規律,導致銅回收率下降3–8%、精礦品位波動2–5%。某大型銅礦企業采用傳統消泡劑時,強堿性礦漿(pH 11–13)中消泡活性衰減60%,泡沫層覆蓋率超40%,年損失達360萬元。

凱密泰克核心技術方案
采用疏水二氧化硅(粒徑≤5μm)與改性聚醚協同,動態表面張力降至24mN/m(25℃),5秒內破除頑固泡沫,抑泡時間延長至120分鐘,減少補加頻次50%。
寬pH與高溫適應性:
在pH 1–14及10–80℃環境下保持活性穩定,耐5000s?1高剪切力,避免因礦漿酸堿度波動或攪拌強度導致的消泡失效。
與黃藥、黑藥等捕收劑相容,不改變黃銅礦、斑銅礦表面疏水性,確保銅礦物回收率與精礦品位。
實證案例
智利某銅礦浮選廠在強堿性礦漿(pH 12.5)中應用KM-608:
添加方式:0.15%劑量于粗選段一次性加入(原消泡劑需0.3%);
效果對比:
泡沫層厚度從18cm縮減至4cm,浮選槽處理能力提升22%;
銅精礦品位從23.5%提高至26.8%,尾礦含銅量降至0.15%(原0.32%);
年節約消泡劑成本37萬元,減少銅金屬流失150噸。
該方案已成功應用于斑巖銅礦、硫化銅礦等浮選體系,兼容充氣式、機械攪拌式浮選機。
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