在丙烯酸乳液生產中,高速攪拌工序易引入大量空氣,導致泡沫堆積。某化工廠在年產5萬噸的丙烯酸乳液產線中,因乳化劑(烷基酚聚氧乙烯醚)與分散劑協同作用,攪拌轉速達1200rpm時泡沫覆蓋率超80%,造成反應釜有效容積下降35%,并導致產品粘度波動和批次不均。

表面活性物質富集:乳化劑降低表面張力,泡沫液膜彈性增強,穩定性提升;
機械能輸入過高:高速剪切使空氣卷入速率加快,氣泡粒徑分布集中在50–200μm,難自然破裂;
溫度敏感效應:夏季環境溫度>30℃時,泡沫壽命延長至常態的2倍。
采用有機硅-聚醚復合消泡劑KM-325,其特性包括:
分子級疏水顆粒:納米二氧化硅載體穿透泡沫雙電層,破壞膜彈性;
耐高剪切穩定性:聚醚改性硅氧烷結構耐受1200rpm機械剪切力,持續消泡>4小時。
緊急消泡:在攪拌啟動階段按0.15‰劑量直接注入反應釜,3分鐘內泡沫高度從45cm降至4.5cm;
長效防控:在乳化劑投料環節同步添加0.05‰劑量,抑制泡沫再生。
該方案實施后,年增產丙烯酸乳液1.2萬噸,且消泡劑殘留未影響乳液透光率(保持>98%)。此技術適用于高剪切乳液聚合體系,通過化學消泡與工藝參數聯動實現零停機生產。
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